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变频调速器的节能节电技术原理及其应用技术
2011-04-25 11:13:22


株州冶炼厂锌浸出渣挥发回转窑是回收锌的主体设备,共有三台。窑外径2.8米,长44 米,原用正流子电机和滑差电机拖动,故障多,经常跳闸,维修量极大。由于现场环境恶劣,导电尘埃多,电机火花不断。刷握、碳刷更换不断,90年小修56 次,更换碳刷1670只,刷握647只,严重的影响了生产。91年6月该厂完成了回转窑的变频调速改造。运行平稳、可靠、操作简单,没有发生因电机拖动故障而影响生产。年节电12万度,超产117.82万元。唐山碱厂轻灰煅烧炉是纯碱生产关键设备,直径3.6米,炉身长30米,总重266 吨,采用 220KW变频器拖动,低频启动好,旋转稳定,可靠性高,提高了产品质量,使该煅烧炉的生产进入全国先进行列。

实例 10 、吊车、翻斗车类负载

吊车、翻斗车等负载转矩大且要平稳,正反频繁且要可靠。变频装置控制吊车、翻斗车满足这些要求。

独子山石化厂酮苯车间为三台过滤器的安装而设置一台20吨桥式起重机,工艺要求防爆,采用防爆笼型电机。原生产的吊车主钩、辅钩、大车、小车无调速功能,不能定位。力矩小,吊起物体下滑,无法吊装19吨重的过滤器机座,使该车间晚开工一年多,损失千万元。91年7月采用变频调速加制动功能,使主钩、辅钩、大车、小车五台电机由一台变频器控制,效果很好。过载试验吊起22吨,很快把3台各重40吨的过滤机安装在10米高二层平台的机位上。

码头港机、车站龙门吊、货场堆取料机等都可以采用变频调速装置,以达到可靠、平稳、节电、少维修的目的。

变频调速装置,除节电显著外,还是某些生产工艺中必需的设备。

实例 11 、转炉类负载

转炉类负载,用交流变频代替直流机组简单可靠,运行稳定。

1994年5月1日,承德钢铁公司炼钢厂三套20吨转炉直流拖动系统全部处于故障状态。拟寻找一个“又快又好”的恢复生产的调速方式,请来了我国电气转动专家刘宗富教授。在刘教授的建议下,由该公司经理定案,20吨转炉倾动和氧枪升降采用交流变频调速拖动。从供货到安装、调试、经过13 天,三台转炉全部正常投入生产。这是我国20吨转炉倾动和氧枪升降第一次采用变频调速。经过多年的生产应用,该系统运行稳定可靠,技术指标完全满足工艺要求。转炉、氧枪主传动系统引起的热停工减少90%以上,年增产1.5万吨钢,节电22万度,直接经济效益231万元。为钢厂以后稳定的生产打下坚实的基穿该系统1995年通过机械工业部鉴定,并被河北省评为技术进步一等奖。

实例 12 、特种电源类负载

许多电源,如实验电源,飞机拖动电源(400HZ)都可用变频装置来完成,好处是投资少、见效快、体积些操作简单。

粘胶纤维行业纺丝设备多数是高速电机,众多的纺绽电机为150HZ/160V 。长期以来,国内粘胶行业一直使用电动——发电机组中频电源供电,称动变频。由于这种方法弊病太多,而逐步采用交流变频电源供电,称静变频。邵阳化纤厂是我国粘胶行业最早自行应用静变频的厂家,八台160KW 变频器分二组供电(每组一台备用)。自1992 年12月生产以来,比动变频有明显的优势。

A.可靠。运行多年,未发生故障跳闸。

B.运行稳定,电压、频率波动极些

C 调频方便,为工厂生产不同捻度的丝饼创造了条件。

D.噪音小,改善了操作人员的环境。

E.提高了产品质量。该厂一期工程(采用动变频供电),粘胶长丝合格率仅55.1% ,一等品合格率为零,二等品合格率为20%,而二期工程(采用静变频供电)平均合格率98.12%,一等品合格率88.7%。

F.增加了产量。一期工程设计能力2000 吨/年,试生产半年,产量仅65.53吨,而二期工程设计能力1000吨/年,试生产半年,生产长丝685.25吨,大大超过设计能力。

G.节电13%。

由于静变频为粘胶行业带来极大的好处,不少企业,如吉林化纤厂、九江化纤厂、宜宾化纤厂、湖北化纤厂、丹东化纤厂、潍坊化纤厂(除宜宾外,均属上市公司)等均采用了静变频技术。

 

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